Проверка возможности исполнения двигателя с соплом из PLA.
Появилась идея — отказаться от стандартных ПП заглушек для труб, которые использовались для фиксации шайб (сопел). Решил просто напечатать сопло нужных размеров на принтере, вставить в него шайбу (для верности) и наплавить конструкцию на ПП трубу с топливом.
Сам двигатель — обычный карамельный безсопловик, уже не раз успешно летавший.
А вот сопловая часть его прикрыта заглушкой из PLA
Зеленым PLA напечатано сопло. Со стороны топлива — просто труба с выемкой под шайбу М6. Шайба обклеивается скотчем (теплозащита) с обеих сторон и на герметике вставляется в «сопло». Со стороны выхода газов — обычный конус (старался выдержать 30 градусов, но в реальности получилось больше).
В «сварочный паяльник для ПП труб» суем наш двигатель в трубе 20 мм (вместе с заправленной карамелью) — с одной стороны и «зеленое сопло» — с другой. Ждем 5-8 секунд, снимаем с паяльника и совмещаем детали. Результат видно на фото. Получилось — не очень: пластик оказался мягким и ему стало легче раздуться, чем «смять» ПП трубу. К тому же не слишком ПП труба расплавилась — удалось натянуть сопло на нее едва на 7-8 мм.
Снял даже видео про этот вариант изготовления двигателя
Двигатель РДП16-100М6
- длина корпуса 120
- длина канала 100
- длина глухой части топлива 15
- масса пустого корпуса двигателя 14,5
- масса топлива 33,7
- масса двигателя с соплом 62,2
- масса двигателя с соплом и скотчем крепления 66,5
Для проверки такого исполнения двигателя выбрал «миниатюрную» РП-38А. Вышибной заряд на двигателе прикрыл несколькими слоями скотча.
Размеры ракеты РП-38А
- длина головной часть 85
- длина корпуса 400
- выступающее сопло двигателя 30
- общая длина ракеты 515
- масса ракеты 180,6
- положение центра тяжести 320
Фото со стороны зацепов (бугелей):
5 июня 2023. Первый летний запуск.
Вышел на «гороховое поле» — единственное, оставшееся место для запусков.
Двигатель на 30 мм «выпирает» из ракеты.
Видеозапись третьего запуска РП-38А
Что произошло
Двигатель завелся нормально. Ракета бодро пошла вверх. Однако, почти сразу после схода с направляющей «зеленое сопло» сорвало. Далее ракета летела с обычным безсопловиком. И надо сказать — слетала вполне успешно! На 197 метров!
Система спасения успешно сработала, Ракету не пришлось долго искать. Хоть ветер и снес ее довольно далеко (примерно 150 метров), до «зарослей» озимых она не долетела!
Интересно посмотреть на сорванное сопло
Хвост ракеты и оставшийся в ней двигатель:
Данные с микроальтиметров
В ракете, как обычно, летали два микроальтиметра VEGA от pinko версий 1.50 и 3.50.
Данные о высоте, давлении, скорости, ускорении, температуре и напряжении питания MAV v1.50
Данные о высоте, давлении, скорости, ускорении, температуре и напряжении питания MAV v3.50
Высота полета 197 м, максимальная скорость 90 м/с, максимальное ускорение 9g.
ИТОГИ: Честно говоря, не удалось полноценно проверить работу PLA сопла. С ним ракета просуществовала лишь доли секунды (потом полетела без него). За это время никаких повреждений пластик не получил, деформаций — нет. Хотя режим был вполне рабочий — ракета взлетела метра на три. Возможно, в будущем я еще вернусь к этому варианту двигателя…